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追求每一道工序的完美
——记哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司作业长刘涛
“‘只会干,说不出来’的现象是技能传承的最大弊端,逐步改善并杜绝这一现象的发生才能进一步提高自己和他人的技能。”作为一名新时代的产业工人,哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司机加厂4G9曲轴工段作业长刘涛,对技术人才如何成长有自己独道的见解,“拥有一技之长固然重要,但更重要的是技能的传承。只有在传、帮、带的过程中,技能才能得到提炼、补充与升华。”
围绕公司十大质量问题,组织成立QC集团、质量攻关组,解决多项影响质量及交付的问题;带领刘涛高技能人才创新工作室11名成员,利用生产空闲时间,针对影响生产的重大疑难及质量问题展开攻关,完成创新项目57项……对于刘涛来说,15年的工作经历,既是他不断学习,不断克服困难练就过硬技术的成长之路,更见证了他不断进步,日趋成熟的岗位创新之路。
钻研技术做岗位综合能手
2002年从学校毕业后,刘涛来到哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司,先后从事过缸体、壳体、曲轴等汽车发动机主要零部件的机械加工及建线工作。工作中,他不断与身边的技术骨干学习技术知识,在哈尔滨第十二届职工技术运动会中获得第一名,被授予“哈尔滨市最佳技术能手” 破格晋升为高级技师。今年,他又获得了第十届全省职工职业道德建设“双十佳”的殊荣。
自从事机加工作以来,刘涛多次解决在生产中遇到的疑难问题。刚调任到壳体工段时,工段有一名员工在对加工中心刀具进行更换时误将刀补值删除,导致加工中心主轴与设备托盘相撞,直接损失30余万元。刘涛在了解过程中发现此类问题现象时有发生,为彻底解决此类问题,刘涛经过原因分析和不断研究,最后在设备程序段中编入了刀具补偿保护程序,就是在两次换刀刀补值超过1mm时,设备自动报警停止,彻底避免了刀补值输入错误或误删除等错误而产生的影响。经过一段时间的使用,效果非常明显,将此方法运用到其它9条机加生产线,彻底解决了此类问题。
降成本要效益提质量
在他带领下的壳体工段通过不断学习、总结形成了一些全员认可的工段文化。“互助互学,创建和谐学习型团体”深入人心,大家都能彼此以兄弟相待,工作上是好同事,下班后更能融洽的成为生活上的好朋友,整个工段呈现出一幅和谐景象。
有一次,车厂发出紧急订单,库存的曲轴已经不能满足车厂需求,目前产能也无法满足车厂的需要。公司决定紧急采购2万支曲轴,但是最快的到货周期要3个月以后。远水解不了近渴,只能从自身上找到突破,经过长时间的观察和研究,刘涛从瓶颈工序OP-20的加工步骤、夹具动作、机械手接收完成指令的信息等方面着手开展工作,终于在程序指令中找到突破口,夹具夹紧顺序进行合并,更改吹风方式,节省其中几个动作的运行时间,单台节拍降低了4秒,并将其拓展到其它3台类似工位上,取得了较好的效果,按时交付了客户需要的产品,并实现每年降低成本180.7万元,每月降低工时30.4小时。工作中,刘涛还完成了“改良缸体气密性实验误判断的工作”,从最初误判断2%左右,降低到现在0.3%左右,减少了复测带来的时间和成本的浪费,提高了工件的可控性,提高了产品的实物质量,获得了公司产品改善一等奖。
当公司大幅增产时,即使是大年初一刘涛也会带领工段的员工开始紧张忙碌的生产。他将变速器加工A面半精加工刀具与精加工刀具进行合并,因而节省了一把刀的换刀及走刀的时间,使生产节拍大大地降低,日产由原来的950台提高到了1100台,极大地提高了产能,减少了操作者的劳动强度。
工作之余,在他带领下成立的QC质量小组,结合各条生产线在生产过程中的难题,开展小团体活动。通过自主改善,创新实现了缸盖op70、op90轨道增加自动吹风装置,使之自动对水套孔内铝屑进行100% 吹风清除。研究制作了缸盖铝屑震动器,通过震动原理清除缸盖内残留铝屑,有效解决了缸盖内铝屑残留的机加共性难题,大幅提升了产品清洁度,提高了产品实物质量。
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