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于会泳:让每滴油实现价值最大化(图)
//www.workercn.cn2016-04-21来源: 劳动午报
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让每滴油实现价值最大化 

——记燕山石化炼油一厂厂长于会泳

  

  无论是在炼油系统升级改造中,还是在装置优化生产中,无论是当技术员,还是当燕山石化公司炼油一厂厂长,坚守生产现场是于会泳的工作状态。而且,这样的工作状态已持续了近20年。

  正是因为长年坚守生产现场,于会泳才能将生产技术和生产工艺钻研得通透,将职工的思想情况掌握得门清。因此,每当生产建设遇到难关,他都能当仁不让,勇担重任。

  近年来,由于业绩突出,一厂又实现了每滴原油价值的最大化。今年年初,于会泳成了中国石化集团公司“敢担当、有作为、保效益”的典型,其敬业精神、管理经验和先进事迹感染着一个又一个石化人。

  熟悉每台设备

  让每滴油价值最大化

  “我们的原油大多来自中东、西非,漂洋过海交到我们手里,我们有责任让每滴油的价值最大化。”于会泳说,炼油是燕山石化公司的龙头,而一厂又是炼油系统的龙头,公司1000万吨/年常减压蒸馏装置就在这里。

  由于装置设备良好是一切工作的基础,只要于会泳不出差,就一定守候在装置旁边。这些年来,无论寒冬酷暑,最早出现在装置区、最晚离开装置区的常常是头戴安全帽、佩戴呼吸面罩的于会泳。期间,他总是时不时地停下来查看一下,直到把情况了解清楚才离开。

  眼光“毒辣”的他,总能从中发现问题,找到管理切入口。“离开装置,我就不会干活儿了。作为一线管理者,必须立足装置,踏踏实实干事,这里是我的根。”于会泳说。

  每天朝夕相处、形影不离,让于会泳对每一套装置、每一台设备都熟悉得像自家孩子。

  2013年7月,燕山石化开始炼油系统大检修。为了提高装置的原油深度加工能力,公司决定,借检修之机对四蒸馏装置实施减压深拔和扩量改造,让原油创造更大的价值。考虑到整体物料平衡,公司要求10月26日装置必须开车成功。但由于前期推进困难重重,直到10月中旬,工期仍大幅滞后,连经验丰富的老师傅都认为不可能按期完成任务。

  关键时刻,公司让参与装置建设的于会泳负责改造。于会泳把曾经一起战斗的同事拢到一起:“这个装置是我们辛辛苦苦建起来的,我们一定能让它顺利完成改造并开车,这个时候我们绝不能认怂,我带着大家一起干。”

  于会泳带着大家24小时连续作业。他按照要求倒排时间进度,工艺开工需要哪些流程,就争分夺秒抢出来,排除万难按时完成每个节点工作。

  随着大检修的顺利完成,四蒸馏装置原油加工能力从800万吨/年提高到1000万吨/年。减压深拔项目实施后,渣油收率从原来的20%降低至16.5%,原油综合利用率大幅提升。

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